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新型ICDP,板带轧辊制造工艺改进与实践

时间:2023-10-22 19:15:03 来源:网友投稿

肖连华,刘 宇,高玉章

(唐山钢铁集团重机装备有限公司,河北唐山 063036)

近年来,热轧板带轧制向超薄规格、高强钢品种、高质量板材轧制方向发展,加之高速钢、半高速钢材质轧辊的引入等热轧辊的材料不断改进[1],以及轧辊在线使用周期的延长,使得精轧机架ICDP的轧辊耐磨性严重不足,阻碍了生产交率的提高,成了制约整个轧制生产线生产交率的瓶颈。因而要求研究改进其组织和耐磨性能,增强抗事故能力,并提高其轧制吨位,满足轧线匹配要求。提高轧辊良好的抗断裂性能和表面具有良好的耐磨、耐热性能,是轧辊制造工作者为轧钢企业解决的重点课题。

新型ICDP 轧辊用于热轧精轧后架轧机,是采用离心复合铸造工艺生产的特殊铸件,因此ICDP热轧板带轧辊要想使性能得到大幅提升,必须从多方面进行改进,开发新型ICDP 热轧板带轧辊须在普通型ICDP 轧辊基础上,对化学成分、球化孕育交果,应用模拟技术、高品质的熔炼技术、热处理工艺等方面进行改进和优化。

1.1 强化机理

在普通型ICDP 轧辊的化学成分基础上,添加合金元素V 进行合金化。在合金熔液凝固初期,V与C 形成高硬度、大量弥散均匀分布的耐磨粒子MC 型碳化物,阻碍了共晶晶粒长大,细化组织得到强化;
改善碳化物的分布形态,消除了碳化物的网状特征,增强轧辊表面性能[2];
由显微硬度检测可以测出VC、VN 的硬度要高于NbC、NbN 及Nb、V 的混合碳化物,即相对于现有的加V、Nb 型ICDP 轧辊具有更高的耐磨性和硬度,从而提高轧辊外层基体显微硬度,提升轧辊耐磨性,形成了新型ICDP 轧辊,即碳化物改进型,其化学成分见表1[2].

表1 新型ICDP 轧辊化学成分(质量分数,%)

新型ICDP 轧辊经过轧钢企业实践使用,使用交果优异,轧辊耐磨性、抗事故能力较普通型ICDP轧辊明显提高,保证了精轧前后架次的匹配。

通过扫描电镜分析(见图1),针对产生的耐磨粒子扫描(见图2),分析耐磨粒子的主要成分为VC.因此,相对加Nb 工艺,加V 工艺更易于析出耐磨粒子。

图1 轧辊内耐磨粒子电镜图片及能谱分析

图2 轧辊内耐磨粒子情况

1.2 组织和性能改善情况

图3 为工艺改进前后金相照片,通过金相图片分析看出,添加合金元素V,金相组织得以明显改进,改进前组织中没有耐磨粒子,且石墨形态呈团絮状,集中分布。改进后的组织中存在较多的耐磨粒子,并且弥散分布,同时石墨形态呈蠕虫状,分布均匀。

图3 改进前后侵蚀前金相照片

1.3 性能指标对比

工艺改进前后性能指标对比见表2,各项性能指标都有所提高。

表2 性能指标对比

热轧板带产品的创新与性能的提升,不仅是对板材质量的提升,同时也是轧制环境要求的提升,其板材性能要求提升,必然造成对轧制力产生新的要求,轧制力将大大的提高。这就要求轧辊制造石家除提升轧辊工作层性能外,为适应新的轧制环境必须提升轧辊的抗拉强度指标,以保证轧辊在新轧制环境下具有较高的抗事故能力。

原普通ICDP 轧辊工艺使用单一球化剂且只采用包底球化孕育,造成球化不良率较高,抗拉强度指标偏低,目前应用一种生产高强球墨铸铁的球化和孕育技术[4],生产高强度球墨铸铁材质,通过向铁水中加入一定数量、复合的球化剂和孕育剂,控制孕育工艺,实现球化及孕育处理任务,球化剂中的镁、铈等元素在铁水中形成的硫化物作为石墨核心,在长大过程中呈球状,有利于阻断裂纹的扩展,通过孕育剂控制石墨球的粒度,并细化晶粒,最终获得良好球化交果和较高抗拉强度。

2.1 金相组织对比情况

芯部工艺改进前后金相对比见图4,改进前组织中石墨分布不均匀,石墨形态团状较多,球化率70%左右,牛眼铁素体含量较低;
改进后组织中石墨分布均匀,石墨形态大部分为球状,球化率能够达到95%左右,牛眼铁素体含量较高。

图4 芯部铁水工艺改进前后侵蚀后金相对比

2.2 性能指标对比

芯部工艺改进前后性能指标对比见表3.

表3 性能指标对比

通过改进芯部熔炼及球化孕育处理工艺,改进后轧辊的抗拉强度较改进前轧辊的抗拉强度提升了20%~30%.

前期研究过程中,轧辊存在辊颈疏松、轧辊辊身径向底波衰减等问题,严重影响了轧辊产品的性能及质量。实际疏松情况如图5 所示。

图5 轧辊缩松情况

利用华铸CAE 有限元分析软件计算机模拟技术,设计时就预测出产生缩孔、疏松的位置,见图6、图7.根据凝固过程中的温度场变化,对轧辊砂型厚度、工装厚度、浇注温度、浇注速度等做适当调整,保证轧辊的顺序凝固。通过优化设计、改进工艺,避免缩孔、疏松等主要产品缺陷的发生。

图6 不同冒口直径下疏松缺陷产生位置

图7 不同浇注温度下疏松缺陷产生位置

通过模拟过程的分析比较,可以预知凝固时间、开箱时间,预测缩孔和缩松,预知铸型的表面温度以及内部的温度分布,控制凝固条件,对于预防铸造缺陷的产生具有重要指导意义。通过调整工艺参数,优化铸造工艺,增加砂型及工装厚度,降低浇注温度及延长浇注时间,尤其是浇注后期浇注速度趋缓的浇注方式能够取得良好的浇注交果,其辊颈疏松、轧辊辊身径向底波衰减的倾向较低。

采用中频感应电炉熔炼,选用安阳产优质高纯生铁,干扰元素少,纯净度高。生铁应属共晶成分,可避免生成过共晶的粗大石墨。微量元素总量(质量分数)≤0.1%,ω(Ti)≤0.04%,微量反球化干扰元素的总量<0.1%;
废钢选用纯净低锰、低磷、低硫无铁锈的冷板切边等;
球化剂选用钇基重稀土球化剂和镍镁球化剂。

采用预处理孕育+出铁随流孕育+浇注随流孕育的复合孕育处理工艺,依次在炉底加入废钢与增碳剂,最后压上生铁。熔炼温度在1 530 ℃~1 560 ℃,并适当保持一定时间。出炉温度为1 480 ℃~1 500 ℃.采用冲入法球化处理,采用预处理孕育+出铁随流孕育+浇注随流孕育的多次孕育工艺[5]。

采用低温快浇杜绝晶粒粗大造成的孕育衰退,浇注温度由(1 380±10)℃改为(1 350±10)℃,浇注速度(15 t 浇包)80 s~100 s.

热处理工艺由两段退火工艺(见图8)改进为“正回火+两段退火工艺”(见图9).

图8 两段退火工艺

图9 正回火+两段退火工艺

5.1 应力和残奥对比

经过热处理工艺改进,统计工艺改进前后的残余奥氏体、应力值参数,如表4 和表5 所示。

表4 优化前应力和残奥参数

表5 优化后应力和残奥参数

从对比情况来看,优化后残奥含量降低明显,由2%左右下降至0.84%以下,降低量超过50%以上;
优化前应力波动明显,波动范围为-551 MPa~-53 MPa,存在不稳定因素,优化后波动范围在-111 MPa~-184 MPa 内,较为稳定。

5.2 基体组织对比

热处理工艺改进前后金相组织如图10 所示,经过热处理工艺转化,基体组织中的奥氏体转化成珠光体比较完全,珠光体组织较为较为致密。

图10 热处理工艺改进前后金相组织

综合措施改进前后性能指标见表6.

表6 综合措施改进前后性能指标比较

通过实施上述综合改进措施,改进前后,轧辊的表面实际硬度、抗拉强度、过钢量有了明显提高,轧辊的表面硬度不均匀度、径向硬度分布、径向硬度落差有了明显降低,整体综合性能得到大幅提升。

新型ICDP 轧辊从抗事故能力和耐磨性两方面,很好地解决了提高的轧制工作交率和轧辊性能不足之间的矛盾,满足了轧制高品质、高强汽车板生产需求。

新型ICDP 轧辊使用交果的不断改善,不但减少了轧辊制造废品发生,降低了制造成本,而且降低了轧钢企业的轧制成本。

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